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  摘要:石蜡加氢装置利用软化水闭路循环代替循环水给冷却器冷却,解决换热器管束容易腐蚀、泄漏周期过快的问题。  关键词:石蜡加氢;换热器;软化水  大庆炼化公司润滑油厂蜡加氢装置,于 1998 年 9 月建成投产,生产至2006年9月,热高分气冷却器管束频繁发..
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石蜡加氢装置冷却系统改造的应用总结
2019-07-24 10:39:59 来源: 作者:樊敏超 【 】 浏览:0次 评论:0
  摘要:石蜡加氢装置利用软化水闭路循环代替循环水给冷却器冷却,解决换热器管束容易腐蚀、泄漏周期过快的问题。
  关键词:石蜡加氢;换热器;软化水
  大庆炼化公司润滑油厂蜡加氢装置,于 1998 年 9 月建成投产,生产至2006年9月,热高分气冷却器管束频繁发生泄漏,更换周期为9个月,开停工、更换费用高,同时存在氢气窜入循环水系统的重大安全隐患,经过考察后蜡加氢装置对冷却系统进行改造,取得效果明显。
  一、热高分气冷却器的基本参数
  1.参数条件
  设备位号:E-9003、介质:管程H2 烃 H2S(壳程循环水)、材质:管 0Ct-18 Ni-10Ti(壳 16MR)、设计温度:管 220( 壳60)℃、操作温度:管 160~200(壳 60)℃、设计压力:管 8.5(壳2.45)MPa、操作压力:管7.6~7.(8 壳0.4)MPa。
  2.热高分气冷却器(E-9003)的结构形式(图1)二、热高分气冷却器管束腐蚀原因分析
  1.热高分气冷却器管束工作流程及操作方式
  管束内的介质是由热高压分离罐分离出来的循环氢气、硫化氢等气体,温度在160~170℃左右,压力在7.2MPa,经过壳程内循环水冷却后,循环氢气体温度降至60~80℃左右,再经过冷高分罐(D-9003)进行分离后,进入循环氢罐(D-9005),进入循环压缩机。在正常生产过程中,因管束内壁挂蜡,阻塞管束,使循环氢不能及时冷却下来。此时,关闭热高分冷却器(E-9003)管程循环水阀门,使管程循环氢温度上升,将管程内壁上的蜡逐渐熔化,并携带至冷高分罐(D-9003)中,之后再恢复循环水流程。
  这种操作方法,在初期每天一次,末期每天三次以上,操作过程为20~40分钟,循环氢温度保持3~4个小时,这种操作方法,不但劳动强度大,操作精度无法掌握,而且不利于安全生产。
  2.热高分气冷却器管束腐蚀原因:类气蚀损伤
  在进行化蜡操作过程中,因不能精确控制温度,管束外壁实际温度与高分罐温度最终一致,达到160~170℃,超过该环境的水的沸点温度,使循环水在很短的时间内急剧沸腾汽化。汽化形成大量气泡发生爆裂,对冷却器管束外表面形成冲击,该过程持续20~40分钟。该类气蚀现象直接对金属表面造成物理伤害,结果形成大小各异的冲击损伤。
  3.热高分气冷却器管束腐蚀原因:电化学腐蚀
  该冷却器管束外表面存在缺陷,再加上机械腐蚀,采用循环水作为冷却水,存在不足之处。循环水中含有杂质多,水质差,水中的溶解盐易沉积在管束外表面上有缺陷的部位。厂内循环水中含有大量、种类繁多的盐类悬浮物、从管束浮头泄漏出的有机物等,逐渐形成污垢层,导致管束外表面铁的阳离子溶解速度加快。
  因管束表面粗糙、防腐层破损等缺陷, 再加上化蜡操作造成的高温等原因, 水中的难溶解盐易于沉积在管束表面有缺陷的地方, 形成初期结晶坯。水中所含其它难溶盐类、悬浮物及从浮头泄漏出的有机物等, 就以这种结晶坯为中心聚合, 逐渐积累形成污垢层。由于管外壁表面的积垢层不连续、不牢固且不均匀,同时一些部位存在裂缝和间隙, 积垢层与管束表面之间的空间与外区形成电化学区域, 发生垢下腐蚀,该空间内发生铁的溶解,空间外发生氧化还原反应:
  Fe→Fe2++2e
  空间外发生氧化还原反应:
  O2+2H2O+4e→4OH-
  随着空间外氧还原反应的不断进行和空间内氧的不断消耗, 管束中的铁离子溶解速率加大。在点解、酸化作用下, 铁的离子溶解加速进行,最终发生泄漏。
  三、处理方法
  经过上述分析,改变冷却器冷却水问题,应是解决热高分冷却器管束泄漏的最优方法。采用软化水冷却来替代循环水冷却。根据实际需要,将4台位置相邻的冷却器和高速泵自冲洗冷却器、自循环真空泵用水均改造为软化水闭路循环冷却。
  1.主要设备材料
  (1)泵2台
  型号:ZAⅢ100-250C 扬程:59m 流量:250m3/h 设计温度:65℃  45KW操作温度:60℃ 原动机:YB225M-2 功率(2)软化水罐1台
  材质:Q235B  设计温度:60℃ 直径 X 高度:Ф2000X9783X8 容积:25.81设计压力:常压a
  (3)换热器一台
  设备位号:E -9011、介质:管程循环水(壳程软化水)、材质:
  管20#(壳16MR)、设计温度:管200(壳200)℃、操作温度:管40(壳 60)℃、设计压力:管 1.6(壳 1.6)MPa、操作压力:管 0.4(壳0.3)MPa。
  2.工艺流程图(图2)
  3.工艺参数控制
  (1)闭路软化水温度为重要控制指标,经长时间摸索,软化水温度应控制在48~52℃之间;
  (2)循环水流量由38~42 t/h,降至26~30 t/h;(3)装置出现停电等突发事故,在启动高速泵前,要先启动软化水泵;
  (4)冬季生产重点巡检软化水系统。
  结论
  1.在循环水改软化水冷却项目投用以来,热高压冷却器E-9003没有发生过管束泄漏事故,各冷却器的管、壳程入口、出口温度都在指标范围内;
  2.软化水闭路循环使用,装置综合能耗没有明显增加,循环水使用量降低,降低了装置循环水单耗。
  3.使用软化水作为冷却介质,软化水罐温度控制在48~52℃之间,各冷却器出口温度更稳定,彻底解决了热高压冷却器挂蜡现象,换热器再未发生泄漏事故,实际效果明显。
  参 考 文 献: 石 蜡 加 氢 水 冷 器 腐 蚀 原 因 及 解 决 方 法[1] 赵 忠 献
  1998.8.15.
  作者简介:
  樊敏超 毕业于大庆石油学院化学工程专业,现任大庆炼化公司润滑油厂蜡加氢车间工艺工程师,从事多年加氢装置生产。

Tags:石蜡 加氢 装置 冷却 系统 改造 应用 总结 责任编辑:admin
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